一、概述 龙门刨床是一台刨、铣、磨联合机床,电气控制系统主要包括工作台的主传动和刀头进给机构、横梁调整机等逻辑控制几部分。机床主传动系统是50年代的电机扩大机――发电机――电动机组(A――G――M)系统,这种系统的逻辑控制普遍采用继电器控制,故障率高,低速时损耗大,功率因素低,且对电网和机械的冲击很大,维修麻烦。80-90年代后随着变频技术的高速发展和可编程控制器(PLC)的不断更新,它们结合为龙门刨床提供了一种更好的控制系统。用这种系统控制的龙门刨床不仅克服了以上其它控制系统的各个缺点,还大大提高了控制精度和加工质量,更主要的是节约了大量的能源。因此,龙门刨床控制系统的变频及PLC改造已成必然的趋势。 二、龙门刨床的控制要求: 1.更换旧的62.5KW的发电机组与60KW的直流电机。 2.更换主控制柜及悬挂按钮站(主要元件有交流接触器、断路器、中间断电器、变频器等)。 3.设备要求达到:A)刨削工作台(高速档速度 3.5-90米/分,低速档速度 2.5-60米/分) B)铣削工作台(高速档速度 0.07-1.8米/分,低速档速度 0.05-1.2米/分) 4.采用可编程控制系统PLC及模块,通讯技术。 5.更换机器上所有旧的电器导线与线管。 6.系统简单,安全可靠,便于维修。 7.噪音低,可靠性好,节能明显。 三、改造直接经济效益 原机床的主传动机构采用电动机组(A――G――M)系统直流调速系统,无论机床是在装卸工件与中途休息,机组都在运行。 发电机系统功率为62.5KW,节电为 节电 W=62.5×312×10=195000kwh(按一年320天10小时计算) 工作台直流电机为60KW,采用变频电机节电为 W=60×312×8=149760kwh(按一年320天8小时计算) P’=(40/50)^3×60=30.7kw(取平均频率为40HZ) W’=30.7×312×8=76677kwh 节电 W=149760-76677=73083kwh 总节电:195000kwh+73083kwh =268083kwh 直接经济效益:268083*0.6=160849元/年 (按每度0.6元计算)
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